一、項目背景
深圳意力發五金機械有限公司,成立于1992年,是一家中外合資企業.擁有一支實力雄厚,經驗豐富的技術隊伍和由日本,英國進口的數控沖床,數控折彎機,靜電噴漆,噴粉,絲印及五金機械通用裝備,專營五金機械產品制造,主要有自動售貨機,錢幣兌零機系列產品,另外,公司同樣為通訊,交通,工控,電子及金融等整機配套設備生產各類機箱,機柜,五金沖壓件,散熱器,屏蔽盒等五金配件
二、存在問題
1.產能不夠,不能滿足客戶需求
2.不能按時按量交貨
3.企業人員效率較低
4.庫存太高,積壓資金
5.問題點重復發生,每日忙于救火
6.研發能力不足,新品速度落后客戶要求,量產時浮現大量問題。
三、項目實施
1.Layout布局
相同功能設備布置在同一區域,如后焊組、測試組、組裝組、包裝組等。改善為水平式流水線布置,把批量生產方式改為CALL生產方式,減少在制品數量,縮短交期,提升效率。
2.安燈系統
生產過程中對質量的檢驗與控制延伸至每一道工序,全數自主檢查,保證及時發現質量問題,如果在生產過程中發現質量問題,應用安燈系統立即停止生產,直至解決問題,再繼續生產。
3.成套供料
以計劃為引擎,以采購、生產及物料為執行職能,強化PMC的職責,從一個主計劃逐步發展至日計劃、日備料、日協調、日稽核、日攻關、日考核,成套供料至生產現場,提升交貨達成率。
4.IPD模式
導入部分IPD模式,提升企業研發團隊的研發能力,增加產品管理職能,降低產品線的復雜度,達到降低企業運營成本的目的。
5.實施管理工具
TPM(自主保養) SMED(快速換模) 5S與目視化管理
6.不斷優化持續改進
更大限度地減少企業生產所占用的資源和降低企業管理和運營成本,以更小的投入獲得更大的產出。
四.項目成果
1.改良Layout布局后,效率成倍提升。月產值從350萬元提升至1100萬元。人均產值從180元/人/HR提升至380元/人/HR。
2.實施安燈系統后,明顯提高了企業產品的質量水平。不良品率顯著降低。
3.實施成套供料后,訂單準交率提高到了98%。供應商準時交貨率也明顯提升。
4.實施快速換模可節省25萬/月,形成了快速換模手冊。
5.實施5S給企業節省3萬/月,并形成5S手冊。
6.實施自主保養后,提升8%設備可動率,并形成自主保養手冊。
7.由于減少了在制品,縮短了生產周期,提高了企業庫存周轉率。總成本顯著降低,企業整體的運營能力明顯提升。
8.導入部分IPD模式后,研發團隊準時率與準確率明顯提升。促進了產品競爭力的提升。